石材定厚機的皮帶采用氣壓缸拖動,實施板材水平方向輸送;橫梁上安裝了三個動力頭,前后運動;每個動力頭上均裝有滾刀,實施板材銑削。小編今天給大家介紹一下目前設(shè)備存在的問題和解決方案。
該設(shè)備存在的問題:
1、加工方式單調(diào),生產(chǎn)效率低下。其加工過程僅有“單向進刀、空刀退回”一種工作方式,造成了加工板材的局限性,效率無法提高。
2、設(shè)備的橫梁拖動采用液壓伺服調(diào)速系統(tǒng),橫梁電動機拖動液壓泵,通過液壓伺服系統(tǒng),由液壓馬達實現(xiàn)橫梁的無級調(diào)速。目前,我國的機械設(shè)備極少采用液壓伺服系統(tǒng)進行調(diào)速,設(shè)備出現(xiàn)故障后,國內(nèi)無法采購到相同的故障元器件。
3、控制系統(tǒng)PLC用的是老式西門子產(chǎn)品,體積大、耗能多且老化嚴重,故障頻發(fā);同樣由于國內(nèi)無法采購此元器件,因此維修費用較高,維修周期較長,給企業(yè)的生產(chǎn)帶來不便。
石材定厚機的改造方案:在設(shè)備原工作流程的基礎(chǔ)上,增加兩種自動加工方式,即后端進刀和前后進刀。在單端進刀方式下,增加高速退刀、中速退刀和慢速退刀三種退刀方式。
改造完成后的橫梁運行平穩(wěn),換向無沖擊,調(diào)速方便。在自動加工方式下,由于增加了前端進刀、后端進刀、前后進刀三種加工方式選擇,提高了工作效率,尤其是“前后進刀”功能,使工效提高了兩倍。大大減少了故障停機率,節(jié)約了維修費用。通過此次改造,達到了我們的預(yù)期目的,即增加了石材
定厚機的多種工作方式,大大提高了工作效率。